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鹽城市華晨機床有限公司
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CK6140數控車床

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具體成交價以合同協議為準

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品       牌

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所  在  地鹽城市

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更新時間:2020-06-01 09:08:19瀏覽次數:3502次

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上市時間:
2016-3-18
創  新 點:
通過客戶使用反映:這是CK6140數控車床獨立主軸。比其他同款車床噪音小,切削力道大。
布局形式 平床身 產地 國產
刀架/刀塔 其他 工件最大加工長度 -mm
工件最大加工直徑 -mm 控制形式 普通
CK6140數控機床機床精度高,主軸采用哈爾濱軸承HRB高精密度雙滾珠軸承支承,噪音低,精度高,穩定性好。床身導軌經超音頻淬火后精磨,硬度高,剛性好。

 

 

CK6140數控車床技術參數

 

 

規格

 

 

單位

 

 

CK6140

 

 

加工能力

 

 

床身上Z大回旋直徑

 

 

mm

 

 

400

 

 

刀架上Z大回旋直徑

 

 

mm

 

 

200

 

 

Z大工件長度

 

 

mm

 

 

750/1000/1500/2000

 

 

床身寬度

 

 

mm

 

 

360

 

 

行程

 

 

X軸行程

 

 

mm

 

 

210

 

 

Z軸行程

 

 

mm

 

 

680/930/1430/1930

 

 

主軸

 

 

主軸轉速范圍

 

 

mm

 

 

2檔齒輪變速40-1800

 

 

 

無級變速40-1800

 

 

 

無級變速(雙速電機)40-2500

 

 

 

主軸端部尺寸

 

 

mm

 

 

C6

 

 

主軸內控錐度

 

 

mm

 

 

MT6#

 

 

主軸通孔直徑

 

 

mm

 

 

Φ52 / 62 / 80

 

 

 

刀架

 

 

*數量

 

 

No.

 

 

4 / 6 / 8

 

 

 

刀柄尺寸

 

 

mm

 

 

25×25

 

 

換刀時間

 

 

sec

 

 

2.0

 

 

進給

 

 

X軸快速進給速度

 

 

mm/min

 

 

4000

 

 

Z軸快速進給速度

 

 

mm/min

 

 

6000

 

 

每轉切削進給量

 

 

mm/r

 

 

0.005-100

 

 

尾座

 

 

尾座套筒錐度

 

 

MT

 

 

5#

 

 

尾座套筒直徑

 

 

mm

 

 

75

 

 

尾座套筒行程

 

 

mm

 

 

150

 

 

電機

 

 

主電機功率

 

 

kw

 

 

5.5

 

 

X軸、Z軸電機扭矩

 

 

N.M

 

 

4&6

 

 

外形尺寸(長*寬*高)和重量

 

 

中心距

 

 

750mm

 

 

2150*1300*1700mm/1600kg

 

 

1000mm

 

 

2300*1300*1700mm/1700kg

 

 

1500mm

 

 

2800*1300*1700mm/2000kg

 

 

 

 

 

2000mm

 

 

 

3400*1300*1700mm/2300kg

 

 

1、機床精度高,主軸采用哈爾濱軸承HRB高精密度雙滾珠軸承支承,噪音低,精度高,穩定性好。
2、床身導軌經超音頻淬火后精磨,硬度高,剛性好。
3、電動四工位刀架采用精密齒盤定位,重復定位精度高。
4、尾架具有快速凸輪夾緊裝置,工作效率高。尾座套筒內有防止鉆頭旋轉的裝置,避免了因誤操作引起的鉆頭旋轉而損傷尾座套筒內孔錐度,有效的保護了尾座部件。
5、數控系統采用廣數系統或凱恩帝等國內外,可選用混合式步進電機驅動或交流伺服電機驅動,也可根據用戶要求選配其它系統。
6、易于操作,特別適用于復雜零件或對精度較高的大批量零件的加工,也是數控教學

  

CK6140數控車床使用條件  

1、溫度條件  

數控車床的環境溫度低于30攝示度,相對溫度小于80%。一般來說,數控電控箱內部設有排風扇或冷風機,以保持電子元件,特別是*處理器工作溫度恒定或溫度差變化很小。過高的溫度和濕度將導致控制系統元件壽命降低,并導致故障增多。溫度和濕度的增高,灰塵增多會在集成電路板產生粘結,并導致短路。  

2、環境要求  

機床的位置應遠離振源、應避免陽光直接照射和熱輻射的影響,避免潮濕和氣流的影響。如機床附近有振源,則機床四周應設置防振溝。否則將直接影響機床的加工精度及穩定性,將使電子元件接觸不良,發生故障,影響機床的可靠性。  

3、電源要求  

一般安裝在機加工車間,不僅環境溫度變化大,使用條件差,而且各種機電設備多,致使電網波動大。因此,安裝的位置,需要電源電壓有嚴格控制。電源電壓波動必須在允許范圍內,并且保持相對穩定。否則會影響數控系統的正常工作。  



CK6140數控車床工作過程中的安全注意事項  

l、禁止用手接觸刀尖和鐵屑,鐵屑必須要用鐵鉤子或毛刷來清理;  

2、禁止用手或其它任何方式接觸正在旋轉的主軸、工件或其它運動部位;  

3、禁止加工過程中測量工件、變速,更不能用棉絲擦拭工件、也不能清掃;  

4、運轉中,操作者不得離開崗位,發現異常現象立即停車;  

5、經常檢查軸承溫度,過高時應找有關人員進行檢查;  

6、加工過程中,不允許打開防護門;  

7、嚴格遵守崗位責任制,由專人使用,他人使用須經實驗管理人員同意;  

8、工件伸出100mm以外時,須在伸出位置設防護物。  

9、禁止進行嘗試性操作。  

10、手動原點回歸時,注意各軸位置要距離原點-100mm以上,原點回歸順序為:首先+X軸,其次+Z軸。  

11、使用手輪或快速移動方式移動各軸位置時,一定要看清X、Z軸各方向“+、-”號標牌后再移動。移動時先慢轉手輪觀察移動方向無誤后方可加快移動速度。  

12、編完程序或將程序輸入后,須*行圖形模擬,準確無誤后再要進行試運行,并且*應離開工件端面200mm以上。  

13、程序運行注意事項:  

(1)對刀應準確無誤,*補償號應與程序調用*號符合。  

(2)檢查各功能按鍵的位置是否正確。  

(3)光標要放在主程序頭。  

(4)加注適量冷卻液。  

(5)站立位置應合適,啟動程序時,右手作按停止按鈕準備,程序在運行當中手不能離開停止按鈕,如有緊急情況立即按下停止按鈕。  

14、加工過程中認真觀察切削及冷卻狀況,確保數控車床、*的正常運行及工件的質量。并關閉防護門以免鐵屑、潤滑油飛出。  

15、在程序運行中須暫停測量工件尺寸時,要待數控車床*停止、主軸停轉后方可進行測量,以免發生人身事故。  

16、關閉時,要等主軸停轉3分鐘后方可關機。  

17、未經許可禁止打開電器箱。  

18、各手動潤滑點必須按說明書要求潤滑。  

19、修改程序的鑰匙在程序調整完后要立即拿掉,不得插在數控車床上,以免無意改動程序。  

20、使用時,每日必須使用潤滑油循環0.5h,冬天時間可稍短一些,切削液要定期更換,一般在1—2個月之間。  

21、若數天不使用,則每隔一天應對NC及CRT部分通電2-3h。 
 

發生這四種故障該如何解決  

1、故障現象:刀架轉不到位。  

檢查與分析:發訊盤觸點與彈huang片觸點錯位,應檢查發訊盤夾緊螺母是否松動。  

排除方法:重新調整發尋盤與彈簧觸點位置,鎖緊螺母。  

2、故障現象:刀架奇偶報警。  

檢查與分析:在使用過程發生刀架奇偶報警,奇數刀位能定位,而偶數刀位不能定位的故障。此時,機床能正常工作,從宏觀上分析數控系統沒故障。從機床電路圖中得知PLC信號從機床側輸入,角度編碼器有5根信號絲。這是一個8421編碼,在刀架轉換過程中,這4位根據刀架的變化而進行不同的組合,從而輸出刀架的奇偶信號。根據故障現象分析,當角度編碼器低位634號線信號恒為“1”時,則刀架信號恒為奇數,而無偶數信號,故產生報警。根據上述分析,將CRT上PLC輸入參數調出觀察,該信號果然恒為“1”。檢查NC輸入電壓正常,證實角度編碼器發生故障。  

排除方法:更換一新的集成電路塊后,故障排除。  

3、故障現象:刀架定位不準。  

檢查與分析:電動刀架旋轉后不能正常定位,且選擇刀號出錯。根據檢查判斷,懷疑是電動刀架的定位檢測元件――霍爾開關損壞。拆開電動刀架的端蓋,檢查霍爾元件開關時,發現該元件的電路板松動。  

排除方法:重新將松動的電路板按刀號調整好,即將4個霍爾元件開關與感應元件逐一對應,然后鎖緊螺母,故障排除。  

4、故障現象:刀架不轉位(一般系統會提示架位置信號錯誤)。  

檢查與分析:刀架繼電器過載后斷開。刀架電動機380V相位錯誤。由于刀架只能順時針轉動(刀架內部有方向定位機械機構),若三相位接錯,刀架電動機一通電就反轉,則刀架不能轉動。刀架電動機三相電缺相,刀架位置信號所用的24V電源故障,刀架體內中心軸上的推力球軸承被軸向定位盤壓死,軸承不能轉動,使得刀架電動機不能帶動刀架轉動。拆下零件檢查原因,發現由于刀架轉位帶來的震動,使得螺釘松動,定位鍵長時間承受正反方向的切向力,得寸進尺定位鍵損壞,螺母和定位盤向下移動,給軸承施加較大軸向力,使其轉動不得。控制系統內的“系統位置板”故障,刀架到位后,“系統位置板”應能檢測到刀架位置信號。  

排除方法:檢查強電線路,拆開刀架,調整推力球軸承向間隙,更換損壞零件,檢查24V電源,更換“系統位置板”。


 

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