中國一拖數控技師王保輝:細微之處見真功
2016年07月27日 09:10機床商務網點擊:4671
【中國機床商務網 行業精英】入夏后,王保輝的手幾乎沒有干凈過。中國一拖第三裝配廠機加車間新進了一套新的設備生產線,身為機加車間數控班班長的王保輝,事事都要操心,勾畫模型,測算數據,調試機器,所以他的手上經常沾滿機油、油墨……
不過,王保輝倒是一臉興奮:過去生產一個零件,平均用時15分鐘,需要13道工序30個人,現在依靠新的生產線,一個零件只用7分鐘,需要4道工序16個人;零件合格率也將從95%提升至99%。

王保輝在數控設備上操作
巨大的提升意味著新的開始,要適應新的設備、新的技術,這對于王保輝來說并非難事。自從1998年畢業進入中國一拖后,他一直從事數控工作,功夫都在一雙手上。
在外人看來,數控不過是在機器上按幾個按鈕,設備便能夠按照程序制作出符合要求的零件,而實際上并非如此。
作為集團年輕的數控技師之一,王保輝給記者打了個比方,數控技師的資格考試科目之一就是把邊長200厘米的立方體加工成需要的不規則形狀,其精度需要保持在0.02毫米以內,0.02毫米是頭發的短直徑。能夠保持如此高的精度,需要數控工人既有扎實的刀具理論基礎知識,又精通數控編程和計算機軟件的應用。“左手算數,右手控制,哪只手都得好使!”王保輝說。
正因為兩只手用得出類拔萃,在中國一拖提起那項“不可能完成的任務”,人人都要對1981年出生的王保輝翹起大拇指。
那是2014年9月,中國一拖集團研制出LF954,這是當時先進的動力換擋拖拉機。作為中國農業機械的重大突破,也是目前世界上前沿的拖拉機傳動技術,其核心零件傳動箱殼體屬于高精度異形箱體類零件,精度高、體積大。
王保輝回憶,當時提供了三塊毛坯件,要求做出三個產品,一塊毛坯件對應一個產品——也就是說,這三件試制品,只許成功,不許失?。?br />
由于廠里數控采用的是日本森精機設備,其設計精度只有0.06毫米,而傳動箱殼體設計精度為0.02毫米,這已經超出了設備的設計生產能力。怎么辦?
王保輝主動請纓,創新性地對夾具進行改進,先后完成了工步內容編排、加工程序編制等工作,由于沒有經驗,需要經過大量的計算,他還特意設置了三人負責制度,同一處計算一定要三個人分頭核對才算通過。
通過反復消化圖紙和計算,三天后,機器在毛坯件上動了刀,現場氣氛緊張,順利!接著是第二刀,第三刀……第八天,臺試制品成功下線,緊接著,第二臺和第三臺順利制成。
后來,王保輝創新性地將在線測量技術應用在動力換擋核心件的加工中,通過改進加工工藝、變更零件工藝基準等手段,將零件綜合合格率由95.7%提高至98.6%,為企業做出了突出貢獻。
憑借著這雙手,王保輝成為集團年輕的數控技師之一,其所帶班組被評為“河南省質量管理小組”,他個人也先后獲得洛陽市“職工技術創新成果”一等獎、洛陽市“加工中心技術比武”名及洛陽市“五一勞動獎章”等榮譽。
(原標題:中國一拖數控技師王保輝細微之處見真功)
(本文來源:洛陽日報)
不過,王保輝倒是一臉興奮:過去生產一個零件,平均用時15分鐘,需要13道工序30個人,現在依靠新的生產線,一個零件只用7分鐘,需要4道工序16個人;零件合格率也將從95%提升至99%。

王保輝在數控設備上操作
在外人看來,數控不過是在機器上按幾個按鈕,設備便能夠按照程序制作出符合要求的零件,而實際上并非如此。
作為集團年輕的數控技師之一,王保輝給記者打了個比方,數控技師的資格考試科目之一就是把邊長200厘米的立方體加工成需要的不規則形狀,其精度需要保持在0.02毫米以內,0.02毫米是頭發的短直徑。能夠保持如此高的精度,需要數控工人既有扎實的刀具理論基礎知識,又精通數控編程和計算機軟件的應用。“左手算數,右手控制,哪只手都得好使!”王保輝說。
正因為兩只手用得出類拔萃,在中國一拖提起那項“不可能完成的任務”,人人都要對1981年出生的王保輝翹起大拇指。
那是2014年9月,中國一拖集團研制出LF954,這是當時先進的動力換擋拖拉機。作為中國農業機械的重大突破,也是目前世界上前沿的拖拉機傳動技術,其核心零件傳動箱殼體屬于高精度異形箱體類零件,精度高、體積大。
王保輝回憶,當時提供了三塊毛坯件,要求做出三個產品,一塊毛坯件對應一個產品——也就是說,這三件試制品,只許成功,不許失?。?br />
由于廠里數控采用的是日本森精機設備,其設計精度只有0.06毫米,而傳動箱殼體設計精度為0.02毫米,這已經超出了設備的設計生產能力。怎么辦?
王保輝主動請纓,創新性地對夾具進行改進,先后完成了工步內容編排、加工程序編制等工作,由于沒有經驗,需要經過大量的計算,他還特意設置了三人負責制度,同一處計算一定要三個人分頭核對才算通過。
通過反復消化圖紙和計算,三天后,機器在毛坯件上動了刀,現場氣氛緊張,順利!接著是第二刀,第三刀……第八天,臺試制品成功下線,緊接著,第二臺和第三臺順利制成。
后來,王保輝創新性地將在線測量技術應用在動力換擋核心件的加工中,通過改進加工工藝、變更零件工藝基準等手段,將零件綜合合格率由95.7%提高至98.6%,為企業做出了突出貢獻。
憑借著這雙手,王保輝成為集團年輕的數控技師之一,其所帶班組被評為“河南省質量管理小組”,他個人也先后獲得洛陽市“職工技術創新成果”一等獎、洛陽市“加工中心技術比武”名及洛陽市“五一勞動獎章”等榮譽。
(原標題:中國一拖數控技師王保輝細微之處見真功)
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