技術文章
數(shù)控化改造搖臂鉆床
閱讀:1194 發(fā)布時間:2009-10-29主要經營:沖床、搖臂鉆、搖臂鉆床、銑床、立式銑床、數(shù)控銑床、鉆床等產品
一、
隨著石油化工、熱能工程等行業(yè)的發(fā)展,管板類零件的加工需求越來越多,要求越來越高。如換熱器管板和折流板上鉆有大量的孔(管板的zui大直徑約2m,孔數(shù)約3000個,典型工件如圖1所示),以便穿過換熱管。為了使換熱管能順利地插入管板,不僅要求每個孔有一定的尺寸精度,更重要的是孔間的相互位置精度(誤差一般要求為0.05mm左右)。以往加工管板、折流板的工藝流程為:劃線—打洋沖—打中心孔—檢驗鉆孔。這種方法不僅勞動強度大、工序多、每件加工需要百余個工時,而且加工精度低,經常出晚換熱管插不進管板、折流板,造成工件報廢和返工。因此使用高精度、高自動化的數(shù)控機床加工已勢在必行。但是購置大型數(shù)控機床或加工中心價洛昂貴,如將工廠現(xiàn)有的普通搖臂鉆床(如Z3063型)進行數(shù)控化改造,則是一項費用低、收效快、切實可行的方案。
二、改造方案的確定
根據(jù)搖臂鉆床布局,欲加工此類管板零件,只要控制鉆床主軸走出每個加工孔的點位即可,為此有直角坐標控制方式和極坐標控制方式兩種改造方案。后一種方案結構緊湊,加工范圍能充分利用(由于數(shù)控轉臺的回轉,其加工范圍擴大為Y向行程的一倍)。只要將圖紙中孔的尺寸標注從直角坐標轉化為極坐標即可,這對現(xiàn)今使用計算機來說是極其簡單的事,因而被采用。經確定的搖臂鉆床數(shù)控化改造方案見圖2 。具體改造措施如下。
改主軸箱在搖臂上移動方式為滾珠絲杠傳動,由伺服電動機驅動(X軸);
增加一個數(shù)控回轉工作臺(C軸);
鎖緊搖臂,使得鉆床主軸軸心線和數(shù)控回轉臺軸心線在同一平面上。