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降低機床主軸箱噪聲的措施
閱讀:772 發布時間:2021-9-10
在現代機床工業中,機床噪聲成了評價機床性能的重要指標之一,因為噪聲的高低直接反映出產品設計結構、工藝措施、零件制造、配套件和裝配質量以及管理的水平,而且直接影響操作者的身心健康。而機械行業標準《ZB J50 004金屬切削機床 噪聲聲壓級的測定》也對此作了強制性的規定,機床整機噪聲聲壓級不應超過83dB(A)。在整機噪聲中,主軸箱的噪聲,因此如何減少主軸箱的噪聲就成為一個重要的課題。
我公司生產的數控鏜銑床及立式加工中心,主軸箱一般采用二級傳動(圖1),級為電動機帶動齒輪軸1(齒數Z=31)將動力傳給滑移齒輪2(Z=52),第二級為滑移齒輪2傳到主軸齒輪4(Z=31)上或由齒輪5(Z=21)傳到主軸齒輪5(Z=62) 上。通過氣缸帶動撥叉然后帶動滑移齒輪2和5上下移動從而實現變速。
由于機床主軸的旋轉速度很高,所以齒輪的設計精度為5級,都經過馬格磨齒機磨削過,但機床在高速旋轉時仍有高的噪聲和沖擊聲,經測定,聲壓級達到85dB,已經超過了機械行業標準的上限83dB。
拆開主軸箱側蓋發現噪聲主要來自一對大減速比5/3及2/4齒輪組合。拆下兩對嚙合的滑移齒輪發現齒端嚙合部有明顯的變毛現象。為檢查齒輪嚙合的接觸精度,在一個齒輪的齒面涂上紅丹粉,另一齒輪的齒面涂上普魯士蘭,然后根據兩齒輪嚙合時涂色的均勻性衡量齒輪的接觸精度,經檢查,四齒輪接觸精度齒形方向為7微米,齒向方向為10微米,接觸精度較差,且齒根過渡曲線處呈現出齒頂干涉現象(圖2)。
逐項分析出現這種現象的原因,出現滑移齒輪齒端嚙合部變毛是因為氣動換擋缺乏緩沖,高低速換擋時產生撞擊,滑移齒輪變毛是因為氣動換擋缺乏緩沖,發生撞擊從而使齒輪變毛,如圖3所示,從徑向方向看換擋時兩齒輪的嚙合,由于換檔是在任意位置,沒有采取齒端倒角,則換擋時兩齒輪極可能產生碰撞,從而導致齒輪端部受沖擊撞毛,且換檔次數越多則受損越嚴重,從而導致噪聲。為解決如上問題,一是換檔氣缸采用帶緩沖氣缸,二時齒輪采用齒端大倒角(30°~45°),換擋時兩
齒輪先是相對滑動直至正確嚙合(圖4),大大減小了沖擊。齒頂干涉是因為磨齒沒有磨到位,而且齒輪有齒形誤差和周節誤差時,會導致相嚙合輪齒提瞬時沖撞。解決的有效方法是在保證齒輪嚙合重疊系數的前提下,將配對大齒輪的齒頂高削低0.5mm,或者采用齒頂修緣。我們采用齒頂修緣,修緣量為:齒頂直線方向0.01m,齒高方向0.3m(m為齒輪模數)(見圖5)。另外由于齒輪的齒向誤差或安裝誤差的存在,破壞了齒輪的接觸精度,進而影響齒輪的噪聲,為了減小這些
誤差的影響可采用鼓形齒,即對輪齒齒向形狀進行修整使之中凸0.05mm,使輪齒受載時載荷趨向均勻,有效地降低了噪聲。
經過上述處理,主軸箱沖擊聲消失,噪聲也明顯降低,為進一步改善噪聲,我們又采取了以下措施:
1.合理地控制齒側間隙。由于齒輪標準GB10095-88中,齒輪的加工誤差和安裝誤差、齒厚公差、中心距公差等隨機變量對齒側間隙的影響成正態概率分布,但實際裝配中可能出現或最小法向間隙,所以合理地控制齒側間隙尤為重要。根據齒輪副的實際工作狀況確定準確的法向側隙,根據實際中心距和已加工齒輪的公法線數值,計算出另一齒輪的公法線長度及其偏差。但要注意側隙并不是越小越好,側隙過小,噪聲將急劇增大;反之,若將側隙定得稍大一些,則對噪聲的影響并不大。這一點我們也有體會,最初我們將側隙定為e類,后來經實驗,將側隙放大到d類與e類之間,噪聲反而減小。
2.改善齒輪的傳動結構。原主軸箱齒輪2與4屬升速傳動,而5與3減速比較大,這些都與噪聲產生有關。在基本不降低機床性能的情況下,我們減小了減速比,將齒輪2與4改為等速傳動,收到了良好的效果。潤滑。數控機床一般采用稀油潤滑或油霧潤滑,潤滑油必須經過精細濾網過濾,否則其中含有的微粒易嵌入輪齒表面引起表面不平甚至點蝕,進而導致噪聲。
3.靜平衡大齒輪轉動慣量較大,材質不均勻,使通過轉子重心的主慣性軸與旋轉軸線不重合,工作時產生不平衡的離心力,使齒輪副產生周期性的振動,所以大齒輪加工后作靜平衡有利于降低工作噪聲。
通過以上措施,我們成功地將主軸箱噪聲控制在75dB以下,達到了機床優等品的標準。
我公司生產的數控鏜銑床及立式加工中心,主軸箱一般采用二級傳動(圖1),級為電動機帶動齒輪軸1(齒數Z=31)將動力傳給滑移齒輪2(Z=52),第二級為滑移齒輪2傳到主軸齒輪4(Z=31)上或由齒輪5(Z=21)傳到主軸齒輪5(Z=62) 上。通過氣缸帶動撥叉然后帶動滑移齒輪2和5上下移動從而實現變速。
由于機床主軸的旋轉速度很高,所以齒輪的設計精度為5級,都經過馬格磨齒機磨削過,但機床在高速旋轉時仍有高的噪聲和沖擊聲,經測定,聲壓級達到85dB,已經超過了機械行業標準的上限83dB。
拆開主軸箱側蓋發現噪聲主要來自一對大減速比5/3及2/4齒輪組合。拆下兩對嚙合的滑移齒輪發現齒端嚙合部有明顯的變毛現象。為檢查齒輪嚙合的接觸精度,在一個齒輪的齒面涂上紅丹粉,另一齒輪的齒面涂上普魯士蘭,然后根據兩齒輪嚙合時涂色的均勻性衡量齒輪的接觸精度,經檢查,四齒輪接觸精度齒形方向為7微米,齒向方向為10微米,接觸精度較差,且齒根過渡曲線處呈現出齒頂干涉現象(圖2)。
逐項分析出現這種現象的原因,出現滑移齒輪齒端嚙合部變毛是因為氣動換擋缺乏緩沖,高低速換擋時產生撞擊,滑移齒輪變毛是因為氣動換擋缺乏緩沖,發生撞擊從而使齒輪變毛,如圖3所示,從徑向方向看換擋時兩齒輪的嚙合,由于換檔是在任意位置,沒有采取齒端倒角,則換擋時兩齒輪極可能產生碰撞,從而導致齒輪端部受沖擊撞毛,且換檔次數越多則受損越嚴重,從而導致噪聲。為解決如上問題,一是換檔氣缸采用帶緩沖氣缸,二時齒輪采用齒端大倒角(30°~45°),換擋時兩
齒輪先是相對滑動直至正確嚙合(圖4),大大減小了沖擊。齒頂干涉是因為磨齒沒有磨到位,而且齒輪有齒形誤差和周節誤差時,會導致相嚙合輪齒提瞬時沖撞。解決的有效方法是在保證齒輪嚙合重疊系數的前提下,將配對大齒輪的齒頂高削低0.5mm,或者采用齒頂修緣。我們采用齒頂修緣,修緣量為:齒頂直線方向0.01m,齒高方向0.3m(m為齒輪模數)(見圖5)。另外由于齒輪的齒向誤差或安裝誤差的存在,破壞了齒輪的接觸精度,進而影響齒輪的噪聲,為了減小這些
誤差的影響可采用鼓形齒,即對輪齒齒向形狀進行修整使之中凸0.05mm,使輪齒受載時載荷趨向均勻,有效地降低了噪聲。
經過上述處理,主軸箱沖擊聲消失,噪聲也明顯降低,為進一步改善噪聲,我們又采取了以下措施:
1.合理地控制齒側間隙。由于齒輪標準GB10095-88中,齒輪的加工誤差和安裝誤差、齒厚公差、中心距公差等隨機變量對齒側間隙的影響成正態概率分布,但實際裝配中可能出現或最小法向間隙,所以合理地控制齒側間隙尤為重要。根據齒輪副的實際工作狀況確定準確的法向側隙,根據實際中心距和已加工齒輪的公法線數值,計算出另一齒輪的公法線長度及其偏差。但要注意側隙并不是越小越好,側隙過小,噪聲將急劇增大;反之,若將側隙定得稍大一些,則對噪聲的影響并不大。這一點我們也有體會,最初我們將側隙定為e類,后來經實驗,將側隙放大到d類與e類之間,噪聲反而減小。
2.改善齒輪的傳動結構。原主軸箱齒輪2與4屬升速傳動,而5與3減速比較大,這些都與噪聲產生有關。在基本不降低機床性能的情況下,我們減小了減速比,將齒輪2與4改為等速傳動,收到了良好的效果。潤滑。數控機床一般采用稀油潤滑或油霧潤滑,潤滑油必須經過精細濾網過濾,否則其中含有的微粒易嵌入輪齒表面引起表面不平甚至點蝕,進而導致噪聲。
3.靜平衡大齒輪轉動慣量較大,材質不均勻,使通過轉子重心的主慣性軸與旋轉軸線不重合,工作時產生不平衡的離心力,使齒輪副產生周期性的振動,所以大齒輪加工后作靜平衡有利于降低工作噪聲。
通過以上措施,我們成功地將主軸箱噪聲控制在75dB以下,達到了機床優等品的標準。