“三相有載調壓變壓器不下箱進行焊線試驗攻關項目”提案, 通過設計和制作輔助工裝,解決器身在無油箱的狀態下,實現使用電動機構操作有載分接開關的分接切換,有效解決了“器身不試裝入爐”與“多個有載開關并聯、及有載調壓開關焊線試驗需要使用油箱安裝開關電動機構的要求”的矛盾點和沖突點,從而既降低了產品生產的人工成本和設備能源成本,同時又提高了器身焊線試驗的工作效率,保證了產品質量,達到了降本增效的目的。
“變壓器器身壓裝墊塊工裝可視化管理”提案, 通過制作單獨存放器身壓裝工裝墊塊的存儲器,為便于區分,將存儲器劃分為4個區域,每個區域分別對應2mm、5mm、10mm、20mm等不同厚度、不同顏色的壓裝工裝墊塊,同時為便于操作人員容易取放,每個區域內還制作了適合器身壓裝工裝墊塊存放的傾斜槽。器身壓裝工裝墊塊行跡化、可視化管理,實現了壓裝工裝墊塊數量的準確記錄,從而規避了壓裝工裝墊塊遺落器身內部的風險,消除質量隱患,同時減少操作人員投入,提高工作效率,提升產品質量。
多年來,秦變公司始終把科技、人才、創新作為基礎管理工作的重要工作來抓,積極激發員工士氣,積累并推廣群體智慧,不斷提出工作改善的建議與方法,促進全員管理與改善,提高安全和質量意識。變壓器生產過程中,通過優化作業方式及操作流程,從而提高工作效率、節省工作時間;研究制作簡易實用工裝,提高現場定制管理水平;通過標準操作可視化看板現場展示培訓,實現同類型產品的標準化操作等各項管理工作均取得了可喜成績。(程大鵬)
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