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:吳
wc67y-63/2500型液壓壓板料折彎機,是一種應用非常廣泛的機械加工設備,在使用中出現有時能下壓,有時又不能下壓的故障,使設備無法保持*的穩定狀態。經現場觀察、分析并拆開檢查,發現液壓系統存在問題較多,而且存在工件兩端角度偏差,所以有必要進行改造。
一、液壓系統存在的問題
從其原理圖及使用中出現的情況來看,該液壓系統主要存在如下一些問題:(1)元件過多,電氣控制較復雜,液壓缸的一個動作需幾個閥的電磁鐵動作才能完成。如原系統中,要實現滑塊快速下降這一動作,需使閥5的1td、閥11的4dt、閥12的5dt通電才能完成;要實現由快速下降轉為慢速下降時,又需使閥13的2dt通電,閥12的5dt斷電才能實現。這樣,由于控制元件過多,只要其中的一個元件出現問題,均會使整個系統無法工作。從現場來看,該設備的閥14和閥16處有外滲漏;閥11的閥芯卡阻,導致液控單向閥15有時打不開,有時又能打開,這也是故障的原因所在。(2)液壓缸17的缸筒內壁有明顯劃傷,這主要是有細小顆粒的油液,通過閥18進入液壓缸造成的。(3)液壓系統設計欠妥,導致整機出現某一故障,會牽連到多個控制元件,從而使故障查找困難,給維修保養造成了一定的難度。例如,對出現的“不能下壓”的故障現象,分析起來就有多個方面的可能性:有可能是閥10,閥11的閥芯動作不靈造成的;或者是閥15的閥芯有“卡阻”現象造成的;也有可能是液壓缸17、閥18或者閥9出現故障造成的。
二、原因分析
1、原壓力機液壓系統回路設計為分散式,為了實現某一個功能采取的是多個元件分散控制。串連系統的可靠度rs與串聯單元的數量n及其可靠度有關(即:rs=r1xr2xr3x……rn)。可見,元件越多,系統的可靠度越低,故障越多。對于用戶來說,意味著維護保養困難、維修成本高、停機率大,會直接影響生產及生產效率。2、原系統只在泵的吸油口處安裝有過濾器,其他部位未裝過濾器。油箱中的污染物容易隨介質進入各個元件,使元件極易出現動作不靈等故障,甚至損害元件。3、原系統在快速下降時,是靠閥12控制閥18從油箱補充油液來實現。這樣,由于滑塊自重拉動液壓缸下降,導致液壓缸無桿腔吸油不充分。因此,在由快速轉為慢速下降工作狀態時,升壓速度慢,影響工作時的穩定。
三、改進方案
根據以上分析及系統要求達到的功能,采取如下改進方案,改進后的液壓系統原理如圖2所示。
從兩圖比較來看:(1)改進后的系統單從元件數量上看,控制閥就比原系統減少了4個。除遠程調壓閥5為了方便調壓采取單獨安裝外,其他各控制閥均安裝在一個集成塊上,這樣,不僅外表整齊美觀,結構上緊湊,而且安裝成本低,維修保養方便。(2)在泵的進油口和系統回油口均安裝過濾器,保證了系統油液的清潔度,從而降低了系統的故障率,延長了各元件的使用壽命。(3)改進后的液壓系統,在由快速轉為慢速下降(工作狀態)時,能迅速升壓,保證工作的穩定性。
四、改進后系統的工作過程
改進后的液壓系統*原系統所達到的各個功能,而且操作簡便。首先,起動液壓泵4,油液經單向閥7到換向閥10的左邊進入液壓缸無桿腔;液壓缸有桿腔的油液經換向閥12的右邊也進入液壓缸無桿腔,這樣進入液壓缸無桿腔油液的流量遠大于液壓泵供給的流量,因此液壓缸快速下移,實現快進。當快進到即將接觸到工件時,閥12的3dt斷電,此時,液壓缸有桿腔的回油是經閥12的左邊—液控單向閥11—換向閥10的左邊—節流閥9—油箱,實現慢速下降,慢速下降的速度靠節流閥9來調整。當液壓缸回程時,油液是經換向閥10的右邊—單向閥11—換向閥12的左邊—進入液壓缸有桿腔;回油是從液壓缸無桿腔—液控單向閥15(此時控制油已將其打開)—回油箱;同時一部分油液經換向閥10的右邊—節流閥9—回油箱。回程時的壓力靠溢流閥13來調整。
通過對壓彎機液壓系統的改造,可以得知,對于一個液壓系統的設計,除了要考慮到能實現其工況要求外,還要從其他各個方面進行綜合研究。要在力求結構簡單,操作方便,安裝、維修保養容易、制作簡單,外表美觀的同時,還要考慮其能量利用率、生產成本和生產效率。
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